這是ABB承接的來自一汽-大眾改造項(xiàng)目,涉及焊裝車間三分之二的區(qū)域。改造前,該工廠主要生產(chǎn)一汽-大眾寶來車型,為了融入新一代AU380和AU381兩款車型(一汽某知名品牌未上市新車型),一汽-大眾決定進(jìn)行改造。這也是一汽-大眾首次在寶來車型生產(chǎn)線上融入AU車型,實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)。
此次改造工程并非易事,面臨著一系列挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)一:改造時(shí)間短
按照原定計(jì)劃,改造時(shí)間為36天,但由于寶來車型是大眾的熱銷車型,下半年交付量比原計(jì)劃有很大的提升,為了確保一汽-大眾青島工廠完成交付產(chǎn)量,ABB將改造時(shí)間縮短為28天。為確保項(xiàng)目按期完成,ABB設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)各線的改造內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)到工位的梳理,形成了目視化、可直接指導(dǎo)拆裝的文件,并制定了詳細(xì)的班次工作計(jì)劃,匹配了超過460人的現(xiàn)場工作隊(duì)伍。
挑戰(zhàn)二:改造工程量大
由于寶來車型與兩款A(yù)U車型具有很大差異,安裝團(tuán)隊(duì)需要移動(dòng)大量的原有生產(chǎn)設(shè)備,拆裝、吊裝等工作量巨大。為此,ABB現(xiàn)場安裝團(tuán)隊(duì)提前兩天進(jìn)場,同時(shí)確保改造物料提前就位,為改造進(jìn)行了充分準(zhǔn)備。在前期拆裝階段,ABB現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)分為兩班,24小時(shí)不間斷進(jìn)行分區(qū)域、階梯式安裝,提前兩天完成了拆裝工作,使后續(xù)電氣調(diào)試得以提前開始。后期調(diào)試階段,ABB現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)白班配合一汽-大眾恢復(fù)寶來車型的生產(chǎn),夜班進(jìn)行設(shè)備調(diào)試工作,實(shí)現(xiàn)三車型的共線生產(chǎn)。
挑戰(zhàn)三:改造難度大
為了匹配新AU車型的生產(chǎn)工藝,原寶來車型主線、頂蓋和側(cè)圍的板材需要從熱鍍鋅鋼板更改為電鍍鋅鋼板。由于板材變化,涉及的所有沖壓來件的尺寸和表面也全部變化,激光釬焊需要改變釬焊方向。為此,ABB現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)采用分段式釬焊進(jìn)行試驗(yàn),找到合理的激光釬焊匹配參數(shù),成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)電鍍鋅鋼板的激光釬焊。
此外,此次改造涉及的全部為外觀件,能否滿足新老車型的外觀質(zhì)量要求并按期實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。為此,ABB項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與客戶共同成立了改造質(zhì)量優(yōu)化小組,將第一輪生產(chǎn)出來的零件送去質(zhì)檢,收到質(zhì)檢報(bào)告后,根據(jù)報(bào)告中的質(zhì)量問題快速分析原因,提出解決方案并立即驗(yàn)證,確保滿足質(zhì)量要求。,ABB項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成功實(shí)現(xiàn)了一汽-大眾新車型融入、老車型復(fù)產(chǎn)。
此次改造對(duì)于一汽-大眾具有突破性的意義,是一汽-大眾首次在寶來車型生產(chǎn)線上融入AU車型。項(xiàng)目的成功實(shí)施,使一汽-大眾青島生產(chǎn)線的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大幅提升,從大眾標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)為AU標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),一汽-大眾青島將能夠根據(jù)市場需求,隨時(shí)調(diào)整每種車型的產(chǎn)量,提升了生產(chǎn)柔性,得以靈活應(yīng)對(duì)市場變化。